编者按:为深入推进党史学习教育走深走实,结合公司近期生产经营工作实际,公司党委决定在全体干部职工中开展“节约一度电、多产一吨铝”活动,将党史学习教育成效转化为推动工作的强大动力,凝聚广大干部员工力量稳生产、攻难关,推进降本增效取得新的更大成效。从即日起,《云铝股份》微信公众号将开辟专栏,宣传各单位在节能降耗、攻坚克难当中的务实举措,促进各企业将党史中蕴含的经验和智慧转化为节能降耗的实际行动,为公司实现更高水平发展贡献力量!
为推进党史学习教育更加扎实有效开展,将学史力行落实到全要素对标降本当中,云铝润鑫加强严细实精益管理,挑战极限节电,多措并举节能降耗稳生产。
专题研讨定措施。近日来,云铝润鑫电解部开展降耗研讨4次,研究修改主要生产工艺参数3项,制定降耗措施10余项,改进操作4项。细致做好电解槽的保温密封措施,做好现场跑冒滴漏、电解槽上部冒烟等问题的管控,加强辅助设备的日常巡视维护及异常情况处理,严格管控启停机时间,减少设备无功率运行时间,有效降低用电量。对电解系列房顶照明用电方式进行研究,制定具体节约用电改造方案,将电解系列使用的顶部照明灯全部升级改造为LED灯,目前已完成电解十区房顶照明改造,每天可节约145度电,在保证达标排放及供料净化工艺平稳控制的前提下,调整排烟风机频率,每天可大幅节约用电。
精益管理增效益。结合“、干净”班组竞赛,通过优化工艺、控制、作业,对电解槽基础工作开展周检查,注重跟踪影响电耗、炭块单耗、氟化铝单耗的电解槽氧化、冒火等情况并纳入绩效考核,氧化和冒火现象明显减少,炭块单耗和氟化铝单耗与同期对比有下降。结合“五标一控”方案,梳理电解槽生产各项内容,制定6大类生产标准,并积极落实到实际生产中,开展电解槽两级评判,4月份A类槽占比提升至81.8%,A+B类槽达到97.8%。合金部通过严控工艺、优化生产组织,加强设备维护,提高熔炼效率和成品率,减少铝液在静置炉的保温时间,减少电加热时间;控制棒头长度,减少工艺废料;生产中产品,加快中间转炉过程,减少炉内温度散失。
有效管控降能耗。生产运行部根据用风情况及时调整空压机运行方式,实时监测用风情况,将风量、电量情况由每天改为每小时统计,调控;对部分供风压力要求较高的设备加装增压机,在满足空压机、干燥机冷却水温的前提下,通过调整运行方式降低冷却塔用电量,每年可节约该设备用电50%。同时,调整厂区路灯开、关时间,缩短照明时长,关闭亮化工程、景观照明、LED大屏幕等用电设施。职能部室白天充分利用自然光,不开启照明灯,减少办公设备、饮水机等待机能耗,做到人离关闭用电设备,纪委工作部到监督检查加湿器、风扇、饮水机等电器设备使用情况,确保将每一度电用到电解槽上,让广大干部职牢固树立“节约一度电、多产一吨铝”的思想。